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與煤礦汙水處理廠設計(jì)探討 - 江西全(quán)興化工填料(liào)有限公(gōng)司

與煤礦汙水處理廠設計探討


煤礦(kuàng)汙水處理廠設計探討(tǎo)

 

為了加強煤礦汙水治理,保護水環境,新建(jiàn)礦井非常重視環保建設,並投入了大量的資金。設計部門也對生活汙水處理進行了多工藝(yì)、多方案比(bǐ)較與探索。針對(duì)目(mù)前煤礦汙水處理中有(yǒu)關建設規模和工(gōng)藝技術談一些個人的看法。

  1合理(lǐ)確定建設規模(mó)

  對一個礦井來說,需根據礦(kuàng)井總體(tǐ)規劃和排水(shuǐ)規(guī)劃,分期分批地建設汙水管網和汙水處(chù)理廠(chǎng),要根據水(shuǐ)環境保護的目標,分期實施,逐步到位。

  (1)目前部分(fèn)煤礦工業場地和居住區各建一座汙水處理廠,兩處征地,重複建設,投資增加,運行(háng)能耗高,管理費用高,技術力量分散,噸水處理成本高。一般來說,礦井(jǐng)工業場地和居住區相距不是很遠(yuǎn),合建一座一定規模的汙水處理廠更合理,考慮從居住區向工業場地排水,管道(dào)埋設太深,可在中間設置(zhì)汙水提升泵站,或(huò)者(zhě)在工業場地與居住區中間地段征地建設(shè)汙水處理廠。采取合建方式,不但可(kě)節省投資,且可大(dà)大降低運行成本。

  (2)目前許多新建礦井設計中根(gēn)據規(guī)範(fàn)及全員效率,勞(láo)動(dòng)定員數量較少,而實際建成後煤礦招聘大量的勞務人員(yuán),以及隨著煤礦的發(fā)展,湧進大批的外來人員,使得煤礦的用水量增加,汙水量也隨之增大。因(yīn)此,對於新建煤礦汙水處理廠的設計,在建設規模時應考(kǎo)慮予留係數。

  (3)由於煤礦汙水水(shuǐ)質(zhì)水量變化(huà)較大,合理(lǐ)地確定設計的汙水水量和汙水水質,直接涉及工程的投資、運行費用和費用效益。生產汙水與生活汙水通(tōng)盤考(kǎo)慮,不使留(liú)餘地過大,避(bì)免增加投資、使設備閑置或低效運行(háng)。

  2煤礦汙水處理設計常用流程

  一般來說(shuō),不同煤礦對出水的要求(qiú)差異較大,應根據(jù)我國環保部門的要求確定處理(lǐ)程(chéng)度,以確保出水水質。由於生活汙水中的氮和(hé)磷對水(shuǐ)體有富營養化的影響(xiǎng),汙水處理(lǐ)要求有脫氮除磷的效果(guǒ)。

  煤礦汙水水質與一般(bān)城市汙(wū)水性質類似,但不同於城市汙水(城(chéng)市汙水中常(cháng)包括(kuò)部分(fèn)工業(yè)廢水)。其特征可概括為:水質水量變(biàn)化較大,汙染物濃度偏低,汙水可生化性(xìng)好,處理難度小。

  煤礦汙水處理廠(chǎng)設計時在80年代采用活(huó)性汙泥法處理工藝的較(jiào)多(duō),由於汙水中有(yǒu)機物含量太低,在運轉過程中微生物得不到*低限度的營(yíng)養物質,形不成(chéng)活性汙泥,運轉不起來(lái)。氧化溝汙水處理工藝,也存(cún)在同樣的問題,回流(liú)活性汙泥回流不起來,致使原氧(yǎng)化溝係統變成了附加(jiā)曝(pù)氣的帶狀平流沉澱池(chí),達不到(dào)要求(qiú)的處理目標。

  90年代許多礦井采用二級生物接觸氧化法處理煤礦生活(huó)汙水,效果很好。此工藝的特點是能適應礦區低濃度、變(biàn)化大的汙(wū)水,同時投資省,操作維護也比活性(xìng)汙泥法簡單,但該法對脫氮除(chú)磷效果較差。

  90年(nián)代以來汙水生物處理新工藝(yì)、新技術的研究開發應用取得了很大成就,許多新工藝應運而生,這些(xiē)新工藝的共同特點是:高效、穩定、節能,並具有脫氮(dàn)除磷等多功能。較典型的工藝有:

  (1A2/O工藝 該(gāi)工藝是厭氧(yǎng) ,缺氧(yǎng) , 好氧生物脫(tuō)氮除磷工藝的簡稱,是70年代(dài)由美(měi)國專家在厭氧-好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開發的。

  (2SBR工藝序列間歇式活性汙泥法的簡稱,是(shì)一(yī)種按間歇曝氣(qì)方式來運行的活性汙泥汙水處理技術,又稱序批式活性汙泥法。SBR實際上是出(chū)現*早的活性汙泥法,70年代出現於美國,經過(guò) 20年的研究開發革新,將可變容積活性汙泥法過程(chéng)和(hé)生物選(xuǎn)擇器原理進(jìn)行有機結合,成為改(gǎi)良型的SBR工藝。

  (3BAF工藝 即曝氣生物濾池工藝,是90年(nián)代初開發的新型微生物附著型汙水處理技術,能同時(shí)完(wán)成生物處理與固液分離,通過調整濾池結構形式而成為具有脫氮除磷功能的組合(hé)工藝。

  3BAF工藝處理煤礦汙水

  3.1工藝流程(chéng)

  曝氣生物濾池是*先在歐美發展起來的在歐美和日本等發達國家廣為流行,近些年來在我(wǒ)國已有數十家汙水處(chù)理廠應用。如大(dà)連、慈溪、新會、楊淩,在山西的煤礦生活汙水處理中也有(yǒu)應用。

  該(gāi)技術綜(zōng)合了過濾、吸附和生(shēng)物代(dài)謝(xiè)等多種(zhǒng)淨化作用。汙水從濾池底(dǐ)部進入(rù)濾料層,濾料層下部設有供氧的曝氣係統進行曝氣,氣水為同向流。在濾池中,有機物被微生物氧化分解,NH3-N被氧化成NO3-N;另外,由於在堆積的濾料層內和微生物膜的內(nèi)部(bù)存(cún)在厭氧(yǎng)/缺氧環境,在硝化的同(tóng)時實現部分(fèn)反硝化,從濾池上部的出水可(kě)直接排出係統。

  3.2工(gōng)藝特點

  BAF作為一種膜法汙水處理新(xīn)工藝,與傳統活性汙泥法和接(jiē)觸氧化法相比(bǐ),具有以下的(de)優點:

  (1)具有較高的生物(wù)濃度和較高(gāo)的有機(jī)負荷。曝氣生物濾池采用(yòng)粗糙多孔的(de)球狀濾料,為微(wēi)生物(wù)提(tí)供了較佳(jiā)的生長環境(jìng),易於掛膜及穩定運行,可在(zài)濾料表麵和濾料間保持較(jiào)多(duō)的生物量,單位體積內微生物量(liàng)遠遠大於活性汙泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的微生物量使得BAF的容積負荷增大,減少了池容積和(hé)占(zhàn)地麵積,使基建費用大大

  降低。

  (2)工藝簡單(dān)、出水水質好。由於濾料的機械(xiè)截留(liú)作用以及濾料表麵的微生(shēng)物和(hé)代謝中產生的(de)粘性物質形成的吸附(fù)作用,使得出水的SS很低(dī),一般不超過15mg/l。因進(jìn)行周期性的反衝洗,生物膜得以有效更新,表現為(wéi)生物膜較薄,活(huó)性較高。有時即使生物處理發生故障,在短期內其物理作用機理仍可保證高(gāo)質量的出水。BAF的處理(lǐ)出水不但可以滿足排放標準,同時可(kě)用於(yú)回用。

  (3)抗衝擊負荷能力強。由於整個濾池中(zhōng)分布著較高濃度的微生物,其對有機負(fù)荷、水力負荷的變化不象傳統(tǒng)活性汙泥那麽敏感,同時無汙泥膨脹問題。

  (4)氧的(de)傳輸效率(lǜ)高。曝氣生物濾(lǜ)池中氧的利用率可達20%-30%,曝氣(qì)量明顯低於一(yī)般生物處理。其(qí)主要原因是:1因濾料粒(lì)徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸麵積,提高了氧的利用率;2氣泡在上升過程中,由(yóu)於濾料的阻擋和分割作用(yòng),使氣泡必須經過濾料的縫隙,延長了(le)其停留(liú)時間,同樣有利於氧的傳質(zhì);3理論(lùn)研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生(shēng)物膜,因而加(jiā)快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。

  (5)易掛膜、啟動快。BAF調試時間短,一般隻需7~12天,而且不需接種汙泥,采用自(zì)然掛膜馴化。由於微生物生長在粗糙多(duō)孔的濾料(liào)表(biǎo)麵(miàn),微生物不(bú)易流失,使其運行(háng)管理簡單。BAF在短時(shí)間內不使用(yòng)的情況下可關閉運行,一旦通水並曝氣,可在很短時間內恢複正常運行,這一特點說明曝氣生物(wù)濾池非常適合一些水量變化大的地區的汙水處理。

  (6)菌群(qún)結構合理。傳統活性汙泥法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到(dào)下形成了不同的優(yōu)勢菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子(zǐ)中發生。

  (7)自動化程度高。由於相關工業技術(shù)的發展,一些先進的自動化設備如液位傳感器、在(zài)線溶氧測定(dìng)儀、定時器、變頻器及微電腦等產品(pǐn)的出現,使得曝氣生物濾池係統運(yùn)行管理自動化(huà)得以順利實現。

  曝氣生物濾池係統可以對進水水質、水量以及汙水中溶解氧濃度(dù)進行在線檢測,並通過 PLC 控製係統(tǒng)方便地調整曝氣時間的長(zhǎng)短,控製風機的供氧量,做到(dào)優化運行,PLC係統對濾池進行自動反衝洗。

  (8)脫氮效果好。通過不同(tóng)功能的濾池組合或同一濾池中的不同功能(néng)區分布,使濾池在除(chú)碳的同時可進行硝化和反硝化。其原(yuán)理(lǐ)是通過對兩組濾池或(huò)同一座濾池內分(fèn)別人為地造成好氧、兼(jiān)氧的生(shēng)物環境,不(bú)僅(jǐn)能去除一般有機(jī)物和懸浮固體,而且(qiě)具有較好脫氮功能。

  在**濾池(C/N池)和二級濾池(N池)中的曝氣階段需要(yào)不斷(duàn)調節(jiē)溶解氧水平,使溶解氧達(dá)到較高水(shuǐ)平(約(yuē)2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧達到較低(dī)水平(píng)(約0.2~0.5mgO2/)。

  BAF工藝(yì)的缺點是需要定期反衝洗:

  隨著過濾的進行,濾料表麵(miàn)新產生的生物量越來越多,截留的(de)SS不斷增加,在開(kāi)始階段濾池水頭損失增加緩慢,當固體物質(zhì)積累達到一定程度,使水頭損失達到極限水頭損失或導致SS 發生(shēng)穿透,此時(shí)就必須對濾池(chí)進(jìn)行反衝洗,以除去濾床內過量的微生物膜及 SS,恢複(fù)其處理(lǐ)能力。

  4BAF工藝的出(chū)水(shuǐ)回用

  眾所周(zhōu)知,水資(zī)源緊缺已經成為世界性問題。我(wǒ)國(guó)也同樣麵臨水資源短缺的現實(shí)。汙水再生利(lì)用是提高水資源綜合利用率、緩解水資源短缺矛盾、減輕水體汙染(rǎn)、實現有限水資源的(de)可(kě)持續利用的有效途徑之一。煤礦汙水經過處理**後,可(kě)用於綠化、衝洗、工業用水。采用BAF工藝處理煤礦汙水(shuǐ),出水水質穩定,優於一般傳(chuán)統生物處理工藝,其出水**處理後,就可以作為中水回用。

  5結論

  曝氣生(shēng)物濾池工藝具有體積小、占地省、效率高、出水水質好、流程簡單、操作管理方便等特點,實際運行中可以實現中央集中控製和(hé)現場手(shǒu)動自動控製,經過多(duō)個工程實際應用,日趨已經成熟,其出水經**處理後可以達到中水(shuǐ)回用的標(biāo)準。據了解,目前我(wǒ)國每處理,1m3 汙水直接投資在1000元(yuán)左(zuǒ)右,而采用BAF工藝處理則可控製(zhì)在(zài)500元左右,且能節省近(jìn)4/5的占地麵積。煤礦汙水水質水量(liàng)變化較大,汙染物濃度偏低,汙(wū)水(shuǐ)可(kě)生化性好,BAF工藝比較適用。

  作(zuò) 者 簡 介

  殷同偉,**工程師,1964年出生,女。19867月畢(bì)業於中(zhōng)國(guó)礦(kuàng)業大學(xué)煤化工專業。現(xiàn)任中煤國際工程集團南京設計研究院環(huán)保所所(suǒ)長,主(zhǔ)要從事(shì)煤礦、電廠環境影響評價及(jí)煤礦(kuàng)礦井水、生(shēng)活汙水處理(lǐ)等環保工程設計。

 

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